
在地下深处,矿井通风系统就像一座看不见的桥梁,连接着矿工的生命安全和生产的顺利进行。它不仅是保障井下空气质量的关键,更是预防瓦斯爆炸、火灾等事故的重要防线。随着煤矿开采深度和强度的不断增加,通风系统的重要性愈发凸显。一个高效、稳定的通风系统,不仅能为矿工提供清新的空气,降低职业病的风险,还能确保生产过程的连续性,提高企业的经济效益。因此,优化矿井通风系统,已成为煤矿行业亟待解决的重要课题。
在许多矿井中,通风系统存在着一系列亟待解决的问题,这些问题犹如隐藏在暗处的 “症结”,时刻威胁着矿井的安全生产和高效运营。
通风阻力过大是一个普遍存在的问题。根据矿井通风阻力定律 (其中 为井巷通风阻力,单位 ; 为井巷通过总风阻,单位 ; 为井巷风量,单位 ),通风阻力与风阻和风量的平方成正比。随着开采深度的增加和巷道的延伸,通风线路变长,通风阻力也随之增大。一些老旧矿井的巷道断面较小,且由于长期的开采活动,巷道壁面粗糙,这些因素都会导致摩擦阻力增大。当风流经过巷道的转弯、分支、汇合等部位时,还会产生局部阻力。通风阻力过大不仅会增加通风设备的能耗,还会导致风量分配不均,使得一些作业区域风量不足,影响矿工的身体健康和生产效率。
风量分配不均也是通风系统中常见的问题。矿井内各个作业地点的需风量是不同的,但在实际运行中,由于通风网络的复杂性和调节手段的不完善,往往无法实现风量的合理分配。一些采煤工作面、掘进工作面等重点用风区域可能风量不足,导致瓦斯积聚、粉尘浓度超标等安全隐患;而一些非重点区域则可能风量过剩,造成能源浪费。风量分配不均还会影响通风系统的稳定性,增加通风管理的难度。
设备老化和损坏也是不容忽视的问题。矿井通风设备长期运行,受到磨损、腐蚀等因素的影响,性能会逐渐下降。一些老旧的通风机效率低下,无法满足矿井日益增长的通风需求;通风管道的漏风现象也较为严重,进一步降低了通风效果。设备的老化还会增加故障率,导致通风系统的可靠性降低,一旦发生故障,可能会引发严重的安全事故。
风量平衡定律,是矿井通风系统中一个极为关键的基础理论。其核心概念在于,在矿井通风系统的任一节点或任一通风区域内,单位时间内流入的风量总和必定等于流出的风量总和,这一关系可用公式简洁明了地表示为:ΣQ 进 = ΣQ 出 。其中,ΣQ 进代表流入风量的总和,ΣQ 出则代表流出风量的总和,单位均为 m³/s 。
在实际的矿井通风系统设计与风量分配计算中,风量平衡定律发挥着举足轻重的作用。以一个包含多个分支巷道的通风节点为例,假设该节点有三条进风巷道,其风量分别为 Q1 = 20m³/s、Q2 = 15m³/s、Q3 = 10m³/s ,同时有两条回风巷道。依据风量平衡定律,流入该节点的总风量为:ΣQ 进 = Q1 + Q2 + Q3 = 20 + 15 + 10 = 45m³/s 。那么,流出该节点的两条回风巷道的风量之和也必然为 45m³/s 。若其中一条回风巷道的风量经测量为 Q4 = 25m³/s ,则可通过公式计算出另一条回风巷道的风量 Q5 为:Q5 = ΣQ 出 - Q4 = 45 - 25 = 20m³/s 。通过这样的计算,就能确保各个分支巷道的风量分配合理,满足矿井内不同作业地点的通风需求,为安全生产提供有力保障。
风压平衡定律,指的是在矿井通风网络的任一闭合回路中,各分支通风阻力的代数和等于零,即风流沿闭合回路流动一周,其所获得的能量(机械风压和自然风压)与所消耗的能量(通风阻力)相等,用公式表示为:Σh 进 = Σh 出 。其中,Σh 进表示进入闭合回路的风压总和,Σh 出表示流出闭合回路的风压总和,单位均为 Pa 。
在实际的通风网络中,风压平衡定律为分析和解决风压问题提供了重要依据。例如,在一个包含多个通风机和多条巷道的通风系统中,当某条巷道的通风阻力发生变化时,会打破原有的风压平衡。此时,利用风压平衡定律,通过测量各分支的风压和风量,结合巷道的风阻等参数,就可以准确找出通风阻力变化的原因。假设某闭合回路中有三条分支巷道,分支 1 的通风阻力 h1 = 100Pa ,分支 2 的通风阻力 h2 = 150Pa ,分支 3 的通风阻力 h3 未知。已知该闭合回路的总风压为 300Pa ,且风流在该回路中稳定流动。根据风压平衡定律,Σh 进 = Σh 出 ,即 h1 + h2 + h3 = 300Pa ,将 h1 = 100Pa ,h2 = 150Pa 代入可得:100 + 150 + h3 = 300 ,解得 h3 = 50Pa 。通过这样的计算,能够清晰了解各分支巷道的风压情况,为通风系统的优化调整提供准确的数据支持,确保通风系统的稳定运行。
阻力定律描述了井巷通风阻力与风量、风阻之间的关系。当风流在井巷中作紊流流动时,井巷通风阻力 h 与风量 Q 的平方成正比,与井巷风阻 R 成正比,其表达式为:h = RQ² 。其中,h 为井巷通风阻力,单位为 Pa;R 为井巷风阻,单位为 N・s²/m8 ,它反映了井巷的几何特征(如长度、断面形状和大小、粗糙度等)对通风阻力的影响;Q 为井巷中的风量,单位为 m³/s 。
在实际应用中,运用阻力定律可以准确计算巷道通风阻力,进而为优化通风系统提供关键依据。例如,对于一条长度为 L = 200m 、断面面积为 S = 10m² 、摩擦阻力系数为 α = 0.05N・s²/m4 的圆形巷道,当通过的风量为 Q = 15m³/s 时,首先计算该巷道的摩擦风阻 R 摩 。根据摩擦风阻计算公式 ,将数值代入可得: 。然后,根据阻力定律 h = RQ² ,可计算出该巷道的通风阻力 h 为:h = 。通过这样的计算,能够明确不同巷道的通风阻力大小,找出通风阻力较大的关键巷道,为采取针对性的优化措施(如扩大巷道断面、降低巷道粗糙度等)提供准确的方向,从而有效降低通风系统的总阻力,提高通风效率。
通风网络优化是提升矿井通风系统效率的关键环节。在这一过程中,建立精准的通风网络模型尤为重要,它能够帮助我们深入分析风流在井下巷道中的流动规律。通过对网络中各条巷道的风阻、风量、风压等参数进行详细计算和模拟,我们可以清晰地了解到风流在不同区域的分布情况,从而找出通风系统中的薄弱环节和高阻力区域。
以某矿井为例,在建立通风网络模型后,发现一条主要通风巷道由于长期受到地质压力的影响,巷道断面变形严重,导致风阻增大,风量分配不均。针对这一问题,采取了拓宽巷道的措施,将巷道断面面积从原来的 8 平方米扩大到 12 平方米。根据摩擦风阻计算公式 (其中 为摩擦阻力系数, 为巷道长度, 为巷道断面面积),在其他条件不变的情况下,随着巷道断面面积的增大,摩擦风阻显著降低。经过实际测量,该巷道的通风阻力降低了约 30%,风量分配得到了明显改善,为井下作业提供了更充足的新鲜空气。
在实际操作中,我们还可以通过清理巷道内的障碍物,如堆积的煤矸石、废弃设备等,来降低通风阻力。这些障碍物会扰乱风流的正常流动,增加局部阻力。定期对巷道进行清理和维护,确保巷道畅通无阻,能够有效提高通风系统的整体性能。
风量精准调控是确保矿井通风系统满足各作业地点需求的核心任务。在实际生产中,不同的作业地点,如采煤工作面、掘进工作面、硐室等,对风量的需求各不相同。为了实现风量的合理分配,我们需要根据各作业地点的实际情况,运用科学的方法进行计算和调控。
在采煤工作面,可根据瓦斯涌出量来计算所需风量。计算公式为 (其中 为采煤工作面所需风量,单位 ; 为采煤工作面的绝对瓦斯涌出量,单位 ; 为采煤工作面瓦斯涌出不均衡系数,机采工作面一般取 ,炮采工作面一般取 )。假设某机采工作面的绝对瓦斯涌出量为 ,瓦斯涌出不均衡系数取 ,则该采煤工作面所需风量为 。
在掘进工作面,可根据人数来计算风量,公式为 (其中 为掘进工作面所需风量,单位 ; 为掘进工作面同时工作的最多人数)。若某掘进工作面同时工作的最多人数为 人,则该掘进工作面所需风量为 。
为了实现风量的精准调控,我们还可以采用调节风窗、风门等设施。调节风窗通过改变通风断面的大小来调节风量,风门则用于控制风流的方向和通断。在实际应用中,需要根据通风网络的具体情况,合理设置调节风窗和风门的位置和数量,以达到最佳的风量调控效果。

通风设备作为矿井通风系统的核心组成部分,其性能的优劣直接影响着通风效果。因此,定期对通风设备进行维护和更新至关重要。老旧的通风机效率低下,能耗高,且可靠性差,容易出现故障。及时更换新型高效的通风机,能够显著提高通风系统的供风能力和运行效率。
智能化通风控制系统是当前矿井通风技术发展的重要方向。它通过安装在井下各个位置的传感器,实时监测风量、风速、瓦斯浓度、温度等参数,并将这些数据传输到控制中心。控制中心的计算机系统根据预设的程序和算法,对数据进行分析和处理,然后自动调节通风设备的运行参数,如通风机的转速、叶片角度等,实现风量的动态调整和优化。
智能化通风控制系统还具有故障诊断和预警功能。当系统检测到通风设备出现异常情况时,能够及时发出警报,并提供故障诊断信息,帮助维修人员快速定位和解决问题,大大提高了通风系统的可靠性和安全性。例如,某矿井在引入智能化通风控制系统后,通风系统的故障率降低了约 40%,能耗降低了约 25%,取得了显著的经济效益和安全效益。

为了更直观地展示矿井通风系统优化的实际效果,我们以某煤矿为例进行深入分析。该煤矿开采历史悠久,随着开采深度的不断增加和开采范围的逐步扩大,通风系统暴露出诸多问题。
在优化前,该煤矿通风系统存在通风阻力过大的问题。部分主要通风巷道由于使用年限较长,巷道变形严重,断面缩小,导致通风阻力急剧上升。经测量,一些巷道的通风阻力高达 500Pa 以上,远远超出了正常范围。这使得通风机需要消耗大量的电能来克服阻力,增加了生产成本。同时,风量分配不均的问题也十分突出。一些采煤工作面和掘进工作面风量不足,瓦斯浓度时常接近临界值,给安全生产带来了极大的隐患;而一些辅助巷道和非生产区域却风量过剩,造成了能源的浪费。通风设备老化严重,部分通风机的运行效率仅为 60% 左右,无法满足矿井日益增长的通风需求,且故障率较高,平均每月发生故障 3 - 4 次,严重影响了通风系统的稳定性。
针对这些问题,该煤矿制定了详细的通风系统优化方案。在通风网络优化方面,对通风网络进行了全面的测绘和建模分析。通过模拟计算,找出了通风阻力较大的关键巷道,并对这些巷道进行了扩巷和修复处理。将一条长度为 500m、原断面面积为 6 平方米的主要通风巷道扩宽至 8 平方米,根据摩擦风阻计算公式,该巷道的风阻降低了约 40%,通风阻力显著减小。同时,清理了巷道内堆积的杂物和淤泥,进一步降低了通风阻力。
在风量精准调控方面,根据各作业地点的实际需求,重新计算并分配了风量。在采煤工作面,根据瓦斯涌出量和作业人数,确定所需风量为 800m³/min 。通过安装调节风窗和合理设置风门,实现了对风量的精确控制,确保采煤工作面的风量稳定在设计值附近。在掘进工作面,按照人数和瓦斯涌出情况,计算出所需风量为 150m³/min ,并通过局部通风机和导风筒进行供风,保证了掘进工作面的正常通风。
在设备升级与维护方面,淘汰了老旧的通风机,更换为新型高效节能通风机。新通风机的运行效率达到了 85% 以上,且具有自动化调节功能,能够根据矿井通风需求自动调整转速和风量。安装了智能化通风控制系统,该系统通过分布在井下各个位置的传感器,实时监测风量、风速、瓦斯浓度、温度等参数,并将数据传输到控制中心。控制中心根据预设的程序和算法,对数据进行分析处理,自动调节通风设备的运行状态,实现了通风系统的智能化管理。
经过通风系统优化后,该煤矿取得了显著的效果。通风阻力大幅降低,主要通风巷道的通风阻力平均降低了 35% 左右,通风机的能耗也相应降低了约 20%,每年可节省电费 50 余万元。风量分配更加合理,各作业地点的风量均能满足安全生产的要求,瓦斯浓度得到了有效控制,消除了瓦斯超限的隐患。通风系统的稳定性和可靠性大大提高,通风设备的故障率降低了约 70%,为矿井的安全生产提供了有力保障。生产效率得到了提升,由于通风条件的改善,矿工的工作环境更加舒适,劳动强度降低,生产效率提高了约 15%,为企业带来了可观的经济效益。
